敢为人先,未雨绸缪 老题新解,顽疾终愈——产品质量提升专项团队 敢为人先,未雨绸缪 老题新解,顽疾终愈——产品质量提升专项团队
敢为人先,未雨绸缪 老题新解,顽疾终愈——产品质量提升专项团队

在疫情的影响下,外部环境急转直下,一方面上游供应商人工、原材料成本压力骤增,原材料质量风险增大,另一方面,娱乐市场紧缩,竞争之下也对产品品质提出了更高的要求。

视易产品质量提升专项小组快速响应公司的公司的战略部署,根据文件精神和领导指示,积极开展工作,克服种种困难,制定了多项改进措施,并坚持不懈地推进,通过大家不断的努力,取得了显著的成效。

敢为人先,创新制度立竿见影

针对公司以往的管控方式,存在着被动救火、质量水平不稳定等弊端,团队带头人周捍章提出成品库存抽检制度:每个季度不定期到成品库进行随机抽样检测,牵头推动供应链品质部门配合。第一次抽检时,成品仓库副主任还没有反应过来,担忧地问:“这一批产品到底出了什么问题?从来没有无故抽检的。”周捍章笑答:“我要做就是没人做过的事。”

在闷热的成品仓库里,周捍章根据产品仓储环境规划了多种适宜的取样策略,并带着林小良严格执行,力求均衡取样。在生产车间检验时,枯燥的重复检测和繁重的任务量让所有人都疲惫不堪,张娟以极强的专业素养和专注力发现了后档板存在细微的色差,更找到了漏锁螺丝的疑难根源,整理出问题点列表。在周捍章组织推动下,产线加强了制程质量管控,取得了八大改进成效,研发也加强了设计规范完善,提高了设计水平定位,这一制度大大减少了产品质量隐患,开箱不良率下降幅度高达51%,一年失效率也达到了21%的惊人降幅。这一制度有效促进品质的提升,让整机的优品率“百尺竿头更进一步”!

坚持不“泄”,老题新解顽疾终愈

“固件损坏”问题在售后问题上始终占着一席之地。团队以“咬定青山不放松”执着,选择与困扰公司多年的历史疑难问题死磕到底。周捍章经过多轮沟通都没能在软硬件方面上找到问题的突破口,在巨大的阻力下,周捍章依然没有泄气,继而转变思路:如果不能分析出损坏原因,不如试试如何让损坏件学会自动修复。在这个从未有人想过的方向上,周捍章终于看到了胜利的曙光。石小龙快速高效完成了固件代码优化工作,根据后续的跟踪检测,不良率降幅度高达40%,圆满解决了这个历史难题。

在“主板烧板”问题上,项目的推进也显得格外曲折。对策专题研讨会上确立的几个改进思路都陆续遇到困难,陷入了困局。周捍章相信:“在产品质量上,曾经有出过的问题,如果不认真查清原因,严谨对策,彻底解决,则后续一定还会再出现问题。”他不愿放弃这个历史疑难,从源头重新抓起,经过团队共同努力,一方面对客服售后维修系统进行修改完善,一方面与供应商深入沟通发现网口烧板的原因另有蹊跷,最终找到了网口烧板问题的根本原因。

正本清源,齐头并进创未来

2020年,视易与外部生产质量部门沟通并确认所有生产质量与工艺相关事宜,并作了明确的责任和考核规定。一年以来,在品质量提升专项小组的主导下,考核制度的严格落实,赏罚分明,极好地还原了质量管理应有的纪律和风貌,有效地维护了质量管理秩序,杜绝质量不受控问题出现。每月例行的的检讨质量会议制度,也完成了及时发现问题、改进问题的初衷,加快质量问题的对策和结案。

周捍章向大家分享了《一个“鸡蛋里跳出骨头”的经典案例》等文章,通过自己在排查X66触摸屏翘起的案例,鼓励大家不忘初心,坚持质量原则,提高大家的产品质量意识,体会与感受团队在展开产品质量改进工作过程中遇到的各种困扰,引导大家更好地遵守质量原则和纪律,一起创造良好的质量工作环境,让每个人都积极参与到质量改进中来。

《一个“鸡蛋里挑出骨头”的经典案例》

2013年,DH-X66产品的液晶触摸屏右上角常有发白和翘起问题。高达15%的故障率引起了大家的高度重视,经过初步排查认为是机器的粘合胶问题,但工艺改进后仍存在着5%的故障情况。在市场的出货压力下,各方人员一齐催促周捍章放行出货,指责他在鸡蛋里挑骨头。王勇顶住压力,周捍章继续坚持深入排查问题,终于发现了真正的翘起原因——螺丝锁歪影响液晶屏闭合,彻底解决了产品故障问题。对产品质量鸡蛋里挑骨头的精神,是对产品的认真负责;不阻挠不干扰,是对质量提升工作的最好支持。

品质专项行动硕果累累,取得了显著成效,提升了大家的信心和坚持的动力,也对未来的品质管理工作提出了更高的要求。如何打破头痛医头脚痛医脚的循环,把触角延伸到供应链前端和市场末端,贯穿全程传递压力形成完整链条,做到管理制度化,制度流程化,流程信息化,就像一道石槛一样已经摆在了我们面前。视易的品质管理还将内修外炼,不断提升过程控制能力、灵活应变市场的能力,以及信息跟踪能力,把优化提升工作常态化。   

团队成员:周捍章、王勇、邹应双、王章皇、刘满君、林炜泽、陈待有、林小良